脫酸廢水資源化回收利用工藝
垃圾焚燒廠煙氣處理中通常選用“洗滌塔+脫酸塔”二級吸收裝置工藝,以去除煙氣中煙塵、酸性氣體、重金屬、二?f英等污染物,這套吸收工藝會產(chǎn)生兩種廢水,即洗滌廢水與脫酸廢水。采取生物法處理脫酸廢水,其廢水中無機(jī)鹽對微生物有抑制作用,不能有效降解廢水中的有機(jī)物,所以蒸發(fā)濃縮脫酸廢水具有一定優(yōu)勢。脫酸廢水主要成分有硫酸根,氯離子,氟離子,硝酸根,磷酸根和碳酸根等離子,用氯化鈣除去硫酸根,碳酸根,磷酸根與氟離子,其硝酸根溶解度較大,可通過蒸發(fā)濃縮倍數(shù),回收工業(yè)氯化鈉,蒸發(fā)出水回用于焚燒車間,脫酸廢水達(dá)到綜合利用的目的。
1、實驗
1.1實驗方法
取脫酸廢水1L與燒杯中,曝氣1h預(yù)處理后,加入不同質(zhì)量的氯化鈣,攪拌,過濾,濾液進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,有晶體析出過濾,得到氯化鈉產(chǎn)品,溶解稀釋定容后,離子色譜分析氯化鈉純度。
1.2脫酸廢水主要成分
對脫酸廢水進(jìn)行離子色譜分析,測得主要陰離子見表1.
2、實驗結(jié)果與討論
2.1 氯化鈣用量的影響
脫酸廢水中大量離子可以采取鈣離子沉淀法去除,實驗使用試劑氯化鈣攪拌去除部分沉淀離子。實驗取1L脫酸廢水,根據(jù)氟離子的含量,分別加入不同氯化鈣的用量,沉淀過濾后進(jìn)行離子色譜分析。
通過表2可以發(fā)現(xiàn)氯化鈣用量的提高,氟離子,硫酸根,磷酸根和碳酸根離子都降低,沉淀效果比較明顯,但氯化鈣用量16g提高至24g時,離子沉淀效果降低,即氯化鈣用量偏高,導(dǎo)致氯化鈣浪費以及再蒸發(fā)過程中會出現(xiàn)結(jié)垢,故實驗采取氯化鈣用量為16g,即氟離子質(zhì)量的8倍。
2.2 蒸發(fā)濃縮倍數(shù)的影響
蒸發(fā)濃縮過程中脫酸廢水分次加入,主要原因為:在蒸發(fā)濃縮過程中,少量硫酸鈉會析出,加入的脫酸廢水剛好可以溶解析出的硫酸鈉,達(dá)到洗鹽的目的。
通過圖1可以發(fā)現(xiàn),氯化鈉的純度隨著濃縮倍數(shù)的增大,氯化鈉純度降低,其原因:在濃縮和過濾過程中,有少量硫酸鈉因溫度下降有少量析出,導(dǎo)致氯化鈉純度降低。工業(yè)化氯化鈉純度為≥99.5%,實驗在蒸發(fā)濃縮4倍時,氯化鈉純度能達(dá)到99.6%,故實驗的蒸發(fā)濃縮倍數(shù)為4倍。
2.3 濃縮液回用次數(shù)的影響
蒸發(fā)濃縮液加脫酸廢水至1L經(jīng)過曝氣和氯化鈣預(yù)處理,繼續(xù)蒸發(fā)濃縮工藝,循環(huán)套用。通過圖2可以發(fā)現(xiàn),氯化鈉的純度隨著回用次數(shù)的增多,先趨于平衡,后降低,其原因:氯化鈣用量根據(jù)氟離子質(zhì)量計算,導(dǎo)致后續(xù)套用實驗過程中,氯化鈣用量偏少,硫酸根等離子質(zhì)量變多,再濃縮過程中析出,影響氯化鈉純度。圖中當(dāng)蒸發(fā)濃縮回用10次,氯化鈉純度可以達(dá)到工業(yè)化生產(chǎn),故實驗采取蒸發(fā)濃縮回用10次。
3、結(jié)語
(1)經(jīng)過氯化鈣和曝氣預(yù)處理,脫除硫酸根,碳酸根等離子,進(jìn)行蒸發(fā)濃縮,其回收的氯化鈉純度≥99.5%,達(dá)到工業(yè)化要求。實驗工藝配比為氯化鈣用量為氟離子的8倍,蒸發(fā)濃縮4倍,母液回用10次,其蒸發(fā)出水可回用各車間部門。
(2)整個工藝簡單,操作方便,成本低廉。這對于脫酸廢水的資源化回收利用,減輕其對水處理的污染,具有積極意義。(來源:紹興市上虞眾聯(lián)環(huán)保有限公司)
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