有色金屬冶煉廢水處理工藝
近年來,我國污染事件發(fā)展的頻率正在逐漸增加,這種情況出現(xiàn)的原因與有色金屬冶煉有著非常密切的關(guān)系。因此,要根據(jù)有色金屬冶煉的實際情況,分析有色金屬冶煉廢水的水質(zhì)特征,創(chuàng)新現(xiàn)有的廢水處理方法,以減少有色金屬冶煉廢水對人們正常生產(chǎn)和生活造成的影響,以保障我國有色金屬行業(yè)能真正的實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
1、基本原理和工藝流程
1.1 工藝流程
經(jīng)過石灰中和處理之后,有色重金屬廢水有害成分會得到有效降低,將有色重金屬廢水在斜板沉降池中進行沉降處理,等沉降物和水徹底的分離之后,還要對沉降物進行干燥處理,干燥之后,還要將沉降物放回生產(chǎn)系統(tǒng)占用,對有價值的非金屬進行回收處理,處理之后,還要將沉淀之后的清液放入到二段中和池中,采用這種方式對上清液進行二次處理,并將處理完成的液體放入斜板中進行沉降處理,清液中的有害物質(zhì)就會沉降到池中,沉降完成之后,還需要將上清液部分全部排放到湘江之中。在這個過程中還要對部分上清液進行再次過濾處理,處理過程中需要在上清液中添加緩蝕阻垢劑。并將這部分上清液放入到生產(chǎn)系統(tǒng)中進行回收處理。
1.2 基本原理
在對有色金屬廢水進行處理時,要在廢水中加入中和的石灰乳,石灰乳可以有效降低重金屬離子廢水中的酸性,在堿性的環(huán)境下,重金屬廢水中的重金屬物質(zhì)會沉淀,利用沉淀的原理可以有效分離出重金屬廢水中的有害物質(zhì),重金屬離子很難生成溶性沉淀。通過沉淀的方式可以有效回收重金屬廢水中的有價值的重金屬離子。在上清液中加入復配效劑緩蝕垢,可以對重金屬的腐蝕速度進行有效控制,保障重金屬腐蝕的速度在規(guī)定的范圍之內(nèi),以達到對冶煉重金屬廢水進行有效控制的目的,利用復配效劑阻止垢成分的形成,以避免垢成分粘結(jié),使得形成晶體結(jié)構(gòu),在晶體顆粒不增長的情況下,使其懸浮于水中,采用這種方式除垢。
2、廢水處理的生產(chǎn)結(jié)果
2.1 生產(chǎn)工藝路線
在對廢水進行處理時,需要將廢水放入中和反應(yīng)池中,通過這種方式對廢水進行控制,采用石灰與其充分的反應(yīng),并將廢水放入斜板池中,并對廢水進行沉降分離處理,將廢水的上清液放入到二段中和池中,并在中和池中放入聚硫酸鐵,將上清液和硫酸鐵混合之后對廢水進行有效的控制,保障廢水的酸堿度在8.5-7.0之間,并通過斜板對沉降池進行科學的分離處理,通過兩次分離處理之后,還要對上清液進行檢測,檢測完成之后,將其排放出去。除此之外,還要對沉淀物進行干燥處理,將有價值的金屬進行回收處理,并將其放入到生產(chǎn)系統(tǒng)中,然后送到生產(chǎn)系統(tǒng),以備回收利用。
2.2 廢水處理實踐與討論
利用新工藝處理的廢水經(jīng)有色金屬質(zhì)量監(jiān)督檢驗授權(quán)站抽檢,外排水完全符合國家污水綜合排放標準(GB8978-1996)。工業(yè),一段中和與二段中和處理廢水后水質(zhì)對比。經(jīng)一段處理后廢水中Ca、Pb、Cd、Zn等離子濃度較未經(jīng)處理的廢水下降,經(jīng)二段中和后Ca、Pb、Cd、Zn等較一段處理后分別下降36.65%、33.52%、42.25%、64.15%,效果明顯,Ca也有所下降。廢水經(jīng)新工藝處理后合格率上升,金屬回收率明顯提高凈化水回用情況統(tǒng)計結(jié)果。多種系統(tǒng)使用新工藝凈化回水效果較好,無明顯結(jié)垢情況發(fā)生。
3、經(jīng)濟效益分析
按年排廢水900×104m3,回用380×104 m3:鋅回收率提高17.19%,按2017-2018年廢水平均含鋅180mg/1計,每年多回收金屬鋅的價值:180×10-6×17.19%×90×105m3×4000元=111.4萬元,凈化回用水成本0.4元/m(經(jīng)綜合核算),凈化水回用成本降低創(chuàng)效益:380×104m3×(1.20元/m3-0.40元/m3)=304萬元,每年減少外排湘江重金屬:鋅:900×104m3×6.86mg/1(-900×104m3-380×104m3)×1.76mg/1=51.52t,鉛:900×104m3×1.32mg/1(-900×104m3-380×104m3)×0.47mg/1=9.41t,鎘:900×104m3×0.30mg/1-(900×104m3-380×104m3)×0.069mg/1=2.34t減少環(huán)保排污費200萬元。原每年向株洲市交排污費400萬元,采用廢水處理新工藝后,經(jīng)省市環(huán)保部分監(jiān)測均達標排放,交排污費為200萬元。避免公司停產(chǎn)損失300萬元。輔助材料消耗費用及人工工資增加費用:0.111元/m3>900>104m3+4人>2元/人=108萬元綜上可計算出直接經(jīng)濟效益為:111.4萬元+304萬元+300萬元+200萬元-108萬元=807.4萬元。采用一段石灰中和→二段聚鐵回調(diào)→緩蝕組垢→凈化回用新工藝處理廢水,工藝科學、合理、簡單,技術(shù)可靠,投資省,生產(chǎn)運行穩(wěn)定,處理效果達國內(nèi)先進水平。
4、結(jié)語
綜上所述,創(chuàng)新現(xiàn)有有色金屬冶煉方法時,要了解有色金屬冶煉廢水的排放特征和水質(zhì)特征,了解冶煉金屬廢水的危害,明確有色金屬冶煉廢水的性質(zhì)、來源,并了解冶煉金屬廢水的危害性,并采取針對性的廢水處理工藝,對廢水進行凈化處理,保障人們的身體健康不會受到影響。(來源:黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區(qū)建龍北滿特殊鋼有限公司)
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