焦化廢水強(qiáng)化預(yù)處理微電解技術(shù)
焦化廢水是在煉焦荒煤氣化產(chǎn)回收流程中產(chǎn)生的含多種酚類、多環(huán)芳香族、含氮雜環(huán)化合物及脂肪族化合物的廢水,所含污染物濃度大、成分復(fù)雜,是典型的有毒有害、難降解工業(yè)廢水?,F(xiàn)有處理技術(shù)主要采用生物凈化脫氮和混凝沉淀等深度處理集成工藝,由于焦化廢水難降解和有生物毒性的特點(diǎn),直接用生物處理污染物負(fù)荷高,處理效率低,甚至需要在生物段添加大量的稀釋水才能滿足生物處理負(fù)荷要求,造成大量新水浪費(fèi)和噸焦耗新水指標(biāo)超標(biāo)。如何提高其預(yù)處理效果,大幅度提高廢水的可生化性,減少稀釋水的用量,是目前焦化廢水關(guān)注的重點(diǎn)。
微電解和Fenton氧化技術(shù)可有效分解廢水中的大分子、難降解的有機(jī)污染物,提高廢水的可生化性,廣泛應(yīng)用于制藥、造紙、農(nóng)藥廢水等多種難降解工業(yè)廢水的預(yù)處理。筆者以微電解技術(shù)為核心,耦合Fenton氧化-絮凝沉淀工藝對(duì)焦化廢水進(jìn)行強(qiáng)化預(yù)處理實(shí)驗(yàn),研究了其對(duì)焦化廢水污染物去除效果和對(duì)可生化性的影響,為其在焦化廢水預(yù)處理中的應(yīng)用提供參考。
1、實(shí)驗(yàn)材料與方法
1.1 廢水來源以及水質(zhì)
本實(shí)驗(yàn)使用的廢水來自于某焦化廠經(jīng)氣浮除去油和懸浮物后的焦化廢水,其COD為2000~3500mg/L,BOD5為600~800mg/L,B/C為0.2~0.29,氨氮為25~100mg/L,揮發(fā)酚為300~500mg/L,pH為8.5~9.5。
1.2 微電解填料
微電解填料是由山東某填料廠家提供的多元催化氧化填料,由多元金屬合金融合催化劑經(jīng)高溫微孔活化生產(chǎn)而成,其鐵碳比約為5∶1,粒徑1~3cm,填充空隙率65%,密度約1g/cm3,比表面積1.2m2/g。
1.3 檢測(cè)方法
COD,重鉻酸鉀法;BOD5,稀釋接種法;氨氮,納氏試劑分光光度法;揮發(fā)酚,4-氨基安替比林分光光度法;Fe2+,鄰菲??啉分光光度法。
1.4 實(shí)驗(yàn)方法
微電解反應(yīng)靜態(tài)實(shí)驗(yàn):研究微電解在最佳進(jìn)水pH下(pH=3)的停留時(shí)間對(duì)焦化廢水的污染物去除效果的影響,同時(shí)研究微電解過程中體系pH和Fe2+濃度的變化。
微電解-Fenton氧化-絮凝沉淀連續(xù)動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn):通過微電解小試實(shí)驗(yàn)和查詢文獻(xiàn)確定Fenton氧化和絮凝沉淀的反應(yīng)條件,通過動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證不額外投加Fe2+的情況下對(duì)污染物的處理效果。
2、實(shí)驗(yàn)結(jié)果及討論
2.1 微電解反應(yīng)靜態(tài)實(shí)驗(yàn)
取焦化廢水50L,調(diào)節(jié)pH=3,將其注入微電解反應(yīng)器并曝氣,達(dá)到充氧和攪拌的目的,定時(shí)取樣,化驗(yàn)出水的COD、BOD5、pH和Fe2+濃度指標(biāo)。
2.1.1 微電解反應(yīng)時(shí)間對(duì)COD、BOD5的影響
微電解過程中污染物和pH隨反應(yīng)時(shí)間的變化見圖1。
由圖1可知,在微電解反應(yīng)過程中,廢水COD逐漸降低,在120min以內(nèi),COD由2480mg/L降至1980mg/L,去除率達(dá)到20.2%。廢水的BOD5穩(wěn)定上升,B/C在前120min有比較明顯的上升,由初始時(shí)的0.25提升至最高達(dá)0.36??芍?,停留時(shí)間為120min時(shí),COD的降解率和可生化性均達(dá)到了最優(yōu)狀態(tài),因此最佳停留時(shí)間為120min。
在反應(yīng)過程中,酸不斷被消耗,在90min內(nèi),系統(tǒng)的pH上升迅速,表明前90min微電解反應(yīng)較快,之后反應(yīng)逐漸變得緩慢,最終出水pH穩(wěn)定在5.5~6.0。出水pH對(duì)于進(jìn)行Fenton氧化反應(yīng)來說是比較高的,其最佳pH一般在3~4,因此有必要在微電解出水后再進(jìn)行一步調(diào)酸過程。
2.1.2 微電解過程中Fe2+濃度的影響
微電解過程中,鐵碳填料中Fe被氧化成Fe2+,其濃度影響了Fenton反應(yīng)的氧化作用,實(shí)驗(yàn)過程中Fe2+濃度的變化如圖2所示。
由圖2可知,隨著微電解反應(yīng)時(shí)間的增長(zhǎng),反應(yīng)液中Fe2+濃度呈先上升后下降的趨勢(shì)。在120min內(nèi),F(xiàn)e2+由220mg/L達(dá)到最高410mg/L的峰值,隨后呈下降趨勢(shì),分析原因可能是因?yàn)樵谄貧獾乃嵝詶l件下,生成的Fe2+存在Fe2++O2+4H+?4Fe3++2H2O的可逆轉(zhuǎn)化過程,在微電解初期,反應(yīng)速度快,生成Fe2+速度快,但隨著微電解反應(yīng)的進(jìn)行,體系pH上升,F(xiàn)e2+的生成速度也放慢,同時(shí)高濃度的Fe2+促使其轉(zhuǎn)化向右進(jìn)行,轉(zhuǎn)化速度加快,F(xiàn)e2+的生成速度開始低于其轉(zhuǎn)化速度,導(dǎo)致Fe2+濃度開始下降。
經(jīng)過以上實(shí)驗(yàn)分析,在控制進(jìn)水pH=3的條件下,微電解反應(yīng)120min時(shí),對(duì)COD的去除、可生化性的提升以及Fe2+濃度都可以達(dá)到一個(gè)較好的效果,處理后廢水的COD為1980mg/L,去除率20.2%,體系內(nèi)Fe2+質(zhì)量濃度可以達(dá)到410mg/L。
2.2 微電解-Fenton氧化-絮凝沉淀實(shí)驗(yàn)
2.2.1 實(shí)驗(yàn)條件和流程
微電解反應(yīng)條件以靜態(tài)實(shí)驗(yàn)的結(jié)果為準(zhǔn),設(shè)計(jì)進(jìn)水pH=3,反應(yīng)時(shí)間120min,曝氣氣水比3∶1,m(H2O2)∶m(COD)=1∶1,反應(yīng)時(shí)間為120min。實(shí)際運(yùn)行時(shí)Fenton氧化進(jìn)水及參數(shù):COD1900~2000mg/L、BOD5650~700mg/L、pH3~4、Fe2+400~430mg/L、H2O22000mg/L。由上述參數(shù)計(jì)算可知n(Fe2+)∶n(H2O2)在1∶(6.9~7.4),當(dāng)不額外添加Fe2+時(shí),根據(jù)王春敏等的研究,F(xiàn)e2+和H2O2的投加比例基本在合理范圍之內(nèi)。
絮凝沉淀使用PAM作為絮凝劑,以質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%的NaOH溶液作為調(diào)堿劑,控制反應(yīng)pH8~9、PAM投加質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.08%、絮凝時(shí)間30min、沉淀時(shí)間3h。
該實(shí)驗(yàn)為動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)流程如圖3所示。來水進(jìn)入調(diào)酸罐調(diào)酸后,通過計(jì)量泵以1m3/h的速度均勻地泵入反應(yīng)系統(tǒng),依次經(jīng)過調(diào)酸罐、微電解反應(yīng)器、二次調(diào)酸罐、Fenton氧化反應(yīng)器、絮凝沉淀池后,取出水測(cè)定污染物指標(biāo)。
2.2.2 對(duì)COD的去除效果
動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)中系統(tǒng)對(duì)COD的去除效果如圖4所示。
由圖4可知,來水的COD基本穩(wěn)定在2200~2800mg/L,最終出水的COD基本穩(wěn)定在1200~1700mg/L,系統(tǒng)對(duì)COD的最大去除率達(dá)到47%,平均去除率為37%,其中微電解、Fenton氧化、絮凝沉淀階段對(duì)COD的去除貢獻(xiàn)分別占54.5%、32.8%、12.7%,微電解階段是COD去除的主要階段。運(yùn)行期間,進(jìn)水的B/C在0.24~0.29,可生化性較差,經(jīng)過強(qiáng)化預(yù)處理,可生化性有了顯著提高,基本在0.35以上,平均為0.39,為后續(xù)生化處理提供了可靠的保證。
2.2.3 對(duì)氨氮和揮發(fā)酚的去除效果
考察動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)中系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除效果,發(fā)現(xiàn)進(jìn)水氨氮的波動(dòng)較大,在25~80mg/L。該工藝對(duì)氨氮的去除效果并不理想,甚至部分階段出水氨氮反而升高,原因可能是焦化廢水中的氨氮由游離態(tài)氨(NH3)和離子態(tài)氨(NH4+)組成,游離態(tài)氨可以通過系統(tǒng)曝氣吹脫去除,而微電解和Fenton對(duì)氨氮的氧化去除并不明顯,因此系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除主要是對(duì)游離態(tài)氨的吹脫,當(dāng)蒸氨工藝不穩(wěn)定,進(jìn)水中游離態(tài)氨較高時(shí),去除率就比較好。經(jīng)過處理后的氨氮在某些階段反而上升,可能是因?yàn)榇嬖诖蠓肿佑袡C(jī)氮,包括有機(jī)胺、有機(jī)腈、含氮雜環(huán)等物質(zhì)的氧化降解,部分轉(zhuǎn)化為氨氮。因此總體來看,系統(tǒng)對(duì)氨氮的去除效果并不明顯,對(duì)于氨氮的去除,主要依靠后續(xù)的生物處理單元。
進(jìn)水的揮發(fā)酚類物質(zhì)濃度較高,一般維持在350~500mg/L,該系統(tǒng)對(duì)揮發(fā)酚有很好的降解作用,去除率在27%~40%,平均去除率為34%,對(duì)揮發(fā)酚的降解有利于減輕其對(duì)后續(xù)微生物的毒害作用,強(qiáng)化生物處理效率。
2.2.4 小結(jié)
實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,微電解-Fenton氧化-絮凝沉淀作為焦化廢水的預(yù)處理技術(shù),可有效預(yù)降解焦化廢水中的COD和揮發(fā)酚等有害物質(zhì),提高可生化性,同時(shí)降低生物處理負(fù)荷,使后續(xù)A/O、A/A/O等生物處理工藝無需再額外加入新水,可有效降低噸焦外排水指標(biāo)。Fenton反應(yīng)后的沉淀產(chǎn)物主要是含鐵污泥,可作為燒結(jié)配礦等二次資源利用,不產(chǎn)生二次污染。因此,該技術(shù)具有高效、節(jié)水、無二次污染的特點(diǎn)。
3、結(jié)論
(1)在微電解進(jìn)水pH=3,停留時(shí)間為120min條件下,對(duì)COD的去除率達(dá)到20.2%,B/C由0.25提升至0.36,反應(yīng)后Fe2+達(dá)到410mg/L,pH為5.5~6.0,進(jìn)入后續(xù)Fenton反應(yīng)需要將pH調(diào)低至3~4。
(2)焦化廢水經(jīng)微電解-Fenton催化氧化-絮凝沉淀處理后,COD的去除平均為37%,B/C平均達(dá)到0.39,對(duì)揮發(fā)酚的去除率平均達(dá)到34%,有效提高了焦化廢水可生化性,降低生物毒性,提高后續(xù)生物處理效率,降低生物處理稀釋水添加量。該工藝對(duì)氨氮去除效果不明顯,但可能存在對(duì)有機(jī)胺、有機(jī)腈、含氮雜環(huán)等物質(zhì)的降解過程。(來源:河鋼集團(tuán)鋼研總院,河鋼集團(tuán)邯鋼公司)
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