高硝態(tài)氮廢水處理生物強(qiáng)化AO-MBBR工藝
有機(jī)質(zhì)濃度和氮濃度是污水處理中的兩個(gè)重要指標(biāo),隨著工業(yè)的發(fā)展,過(guò)量的無(wú)機(jī)氮排放到水體當(dāng)中,造成水體富營(yíng)養(yǎng)化現(xiàn)象是當(dāng)前人類(lèi)面臨的重大生態(tài)問(wèn)題。水體富營(yíng)養(yǎng)化必然會(huì)導(dǎo)致藻類(lèi)等浮游生物的大量繁殖,溶解氧濃度低,水體惡化。因此處理含氮污水,使其達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),就顯得尤為重要,特別是總氮高COD污水的處理,成為當(dāng)前研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。
目前,傳統(tǒng)的AO工藝仍然是各污水處理廠去除總氮的主要工藝路線,MBBR工藝主要應(yīng)用在用地緊張的污水處理廠升級(jí)改造項(xiàng)目中,用于提高除碳和除氮效果。本工程通過(guò)馴化反硝化菌種與AO-MBBR工藝有機(jī)結(jié)合,達(dá)到降解高濃度總碳與總氮的目的。
1、工程概況
遼寧某石化企業(yè)污水處理裝置主要接受處理尼龍廠及烯烴廠的工業(yè)污水,具有pH值低、COD濃度高、硝態(tài)氮濃度高的特點(diǎn)?,F(xiàn)在污水處理采用的方法是將該股廢水混入其他廢水,進(jìn)行稀釋處理,總排放出水總氮往往超過(guò)一級(jí)A排放標(biāo)準(zhǔn)。面對(duì)日益嚴(yán)格的環(huán)保要求,決定采用生物強(qiáng)化AO-MBBR技術(shù)處理該股高濃度廢水,從根本上解決總氮超標(biāo)問(wèn)題。
該裝置接收的高濃度廢水的設(shè)計(jì)流量為400m3/h,進(jìn)水水質(zhì):pH為3~4,COD小于2000mg/L,總氮小于400mg/L,油小于500mg/L。對(duì)該股廢水采用生物強(qiáng)化技術(shù)進(jìn)行單獨(dú)處理,廢水系統(tǒng)處理后達(dá)到pH為6~9,COD小于120mg/L,總氮小于40mg/L,油小于3mg/L。
2、處理工藝
根據(jù)該股廢水水質(zhì)的特點(diǎn)及出水水質(zhì)要求,采用“pH調(diào)節(jié)池+緩沖池+隔油池+氣浮池+一級(jí)缺氧池+缺氧沉淀池+一級(jí)好氧池+好氧沉淀池”的處理工藝,工藝流程如圖1所示。
3、流程說(shuō)明
pH調(diào)節(jié)池。上游排污裝置下排的高總氮高COD廢水為酸性,將在線pH計(jì)設(shè)定一定的范圍(7~8),通過(guò)加藥泵自動(dòng)加入液堿,將廢水pH值調(diào)節(jié)至中性,然后與含油污水進(jìn)行混合。
緩沖池。當(dāng)污水水質(zhì)(COD)水量發(fā)生大的波動(dòng),超出設(shè)計(jì)范圍,連鎖打開(kāi)進(jìn)入緩沖池的閥門(mén),污水進(jìn)入緩沖池進(jìn)行調(diào)節(jié)。待污水水質(zhì)水量恢復(fù)正常后,緩慢回放至系統(tǒng)。
隔油池與氣浮池。混合后的污水經(jīng)過(guò)兩級(jí)隔油和一級(jí)氣浮裝置,去除水中的浮油,一級(jí)隔油池新建,二級(jí)隔油池利舊,氣浮出水重力流入一級(jí)缺氧池。
一級(jí)缺氧池。一級(jí)缺氧池利用原有的8750m3池體,采用推流方式,池內(nèi)設(shè)置攪拌器8臺(tái)、氣提裝置四套、脫膜器4套,通過(guò)池內(nèi)加活性酶載體填料,投加比例為17%,以提高污泥濃度,在缺氧池中投加反硝化菌種并進(jìn)行馴化,投加醋酸鈉作為碳源,在缺氧條件下,通過(guò)反硝化作用將硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為氮?dú)?,從而達(dá)到去除硝態(tài)氮的目的。
缺氧沉淀池。缺氧沉淀池利用原有的輻流式沉淀池,有效容積1350m3,缺氧池沉淀池出水重力流入一級(jí)好氧池。設(shè)計(jì)中考慮設(shè)置超越線,根據(jù)實(shí)際運(yùn)行狀況可以超越缺氧沉淀池,一級(jí)缺氧池的出水直接進(jìn)入一級(jí)好氧池。沉淀污泥部分經(jīng)外回流至一級(jí)缺氧池,剩余污泥排放至原污泥池。
一級(jí)好氧池。一級(jí)好氧池利用原有的4400m3池體,池內(nèi)投加活性酶載體填料,投加比例為18%,高污泥濃度,采用鼓風(fēng)曝氣保持填料在池內(nèi)的均勻分布,曝氣采用微孔軟管曝氣帶,便于提升檢修更換,池內(nèi)設(shè)氣提裝置4套,脫膜器4套,一級(jí)好氧池的出水重力流入好氧沉淀池。一級(jí)好氧池出口設(shè)硝化液回流泵,通過(guò)內(nèi)回流至一級(jí)缺氧池,硝化液回流比為100%。
好氧沉淀池。好氧沉淀池利用原有的斜板沉淀池,有效容積600m3,污水在沉淀池內(nèi)進(jìn)行泥水分離,如果出水水質(zhì)達(dá)到一級(jí)B排放標(biāo)準(zhǔn),則直接排入污水深度處理裝置,否則出水進(jìn)入集水池,通過(guò)泵提升后進(jìn)入原有污水處理裝置的均質(zhì)池繼續(xù)進(jìn)行生化處理。好氧沉淀池的沉淀污泥部分經(jīng)外回流至一級(jí)好氧池,剩余污泥排放至原污泥池。
提升泵站。設(shè)3臺(tái)污水提升泵,200m3/h,兩運(yùn)一備。
4、工程運(yùn)行情況
(1)試運(yùn)行中存在的問(wèn)題。
工程試運(yùn)行進(jìn)水(30%~50%負(fù)荷)投用兩周后,系統(tǒng)工藝運(yùn)行正常,生化處理效果很好,短時(shí)間內(nèi)總氮去除率達(dá)到50%以上,COD去除率達(dá)到65%以上。同時(shí)試運(yùn)行中也暴露了一些問(wèn)題:
第一,A池出現(xiàn)填料在池底淤積。主要原因是填料為軟性填料,在試運(yùn)初期,污泥回流量過(guò)大,填料掛泥多,加上液下攪拌器運(yùn)行出現(xiàn)問(wèn)題,造成少量填料在進(jìn)水側(cè)的池底邊角出現(xiàn)淤積。通過(guò)調(diào)整污泥回流量及液下攪拌器的葉片角度,使問(wèn)題順利解決。
第二,O池的出口攔網(wǎng)出現(xiàn)填料堆積。主要原因是O池為推流式曝氣池,正常情況下填料隨水流方向緩慢移向曝氣池的出水端,通過(guò)攔網(wǎng)收集到喇叭口,再由氣提脫模器裝置將填料連續(xù)回流到曝氣池進(jìn)水側(cè),試運(yùn)初期由于氣提風(fēng)量沒(méi)有調(diào)整好,回流量小,造成了填料堆積的情況。通過(guò)調(diào)整氣提風(fēng)量,使問(wèn)題得到解決。
(2)經(jīng)試運(yùn)行后滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行,連續(xù)監(jiān)測(cè)各項(xiàng)水質(zhì)指標(biāo)平均值如表1所示。
5、主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
經(jīng)滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行后,主要技術(shù)指標(biāo)如表2所示。
6、結(jié)論
(1)采用生物強(qiáng)化AO-MBBR工藝處理高COD高總氮廢水,效果良好,對(duì)處理其他同類(lèi)廢水具有積極的參考價(jià)值。
(2)生物脫氮技術(shù)(AO工藝)在常規(guī)污水脫氮中應(yīng)用廣泛,技術(shù)路線成熟,但對(duì)于高總氮高COD污水,可采取生物強(qiáng)化技術(shù)與傳統(tǒng)工藝有機(jī)結(jié)合,達(dá)到處理效果。
(3)活性酶載體填料具有比表面積大、完全流化、生物活化性能優(yōu)異等特點(diǎn),可進(jìn)一步提高微生物的數(shù)量與活性,適于老裝置提標(biāo)改造以及難降解的污水處理。
(4)在生物處理系統(tǒng)中,通過(guò)投加特定的工程菌劑,可增強(qiáng)系統(tǒng)對(duì)特定污染物的降解能力,提高降解速率,達(dá)到有效處理難降解有機(jī)污水的目的。
(5)填料回流與生物膜剝離技術(shù)設(shè)備能促進(jìn)填料內(nèi)部膜的更新,穩(wěn)定生物降解效果,并可以有效解決填料隨水流方向堆積的問(wèn)題。(來(lái)源:中國(guó)石油遼陽(yáng)石化公司動(dòng)力廠)
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