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污水處理深床反硝化濾池的應(yīng)用

2022-09-05 17:07:33 4

  1、試驗(yàn)方法及內(nèi)容

  深床反硝化濾池在缺氧環(huán)境下運(yùn)行,在濾料表面附著生長大量的反硝化生物菌群,原有二沉池出水以重力流方式通過濾料層,污水中的硝酸鹽(NO3-)或亞硝酸鹽(NO2-)被吸附于濾料載體生物膜,還原成氮?dú)?N2)從污水中釋放出來,從而實(shí)現(xiàn)污水的反硝化脫氮過程,顆粒濾料同時(shí)具有截留懸浮物的作用。反硝化菌是一類化能異養(yǎng)兼性缺氧型微生物,其反應(yīng)在缺氧的條件下進(jìn)行。反應(yīng)過程中反硝化菌還原硝基氮需利用有機(jī)物(如甲醇)做為電子供體,濾池進(jìn)水的碳源(BOD)已經(jīng)比較低,為保障反硝化生物菌群的正常生物活性,需要適當(dāng)?shù)奶荚?如甲醇)。反硝化過程中,有機(jī)物作為電子供體提供能量并得到氧化降解,利用硝酸鹽中的氧做電子受體,使得硝態(tài)氮還原成氮?dú)猓浞磻?yīng)式如下:

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

  由上述反應(yīng)可知,反硝化反應(yīng)中每還原1gNO3-可提供2.6g的氧,同時(shí)產(chǎn)生3.47g的CaCO3和0.45g反硝化菌,消耗2.47g的甲醇。

  1.1 試驗(yàn)流程

  本次中試所使用的主要設(shè)備為已經(jīng)過實(shí)踐檢驗(yàn)的深床反硝化濾池,主要包括直徑560mm的濾池主體,3m3的清水桶,500L的加藥桶以及提升泵,鼓風(fēng)機(jī),反洗水泵、加藥泵、電控柜等組成。在深床反硝化濾池系統(tǒng)中,污水通過提升泵從廠區(qū)出水口提升至深床反硝化過濾系統(tǒng),深床反硝化濾池出水經(jīng)由清水池外排。使用一段時(shí)間后,需要關(guān)閉深床反硝化濾池的進(jìn)出水口,開啟反洗水泵以及反洗風(fēng)機(jī),對(duì)濾池進(jìn)行反洗,反洗廢水排入污水廠出水口。

  1.2 試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析方法(見表1)

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  1.3 試驗(yàn)碳源方案

  因反硝化過程中需要補(bǔ)充碳源,在中試中,需要記錄碳源的消耗量,對(duì)碳源的消耗量以及相應(yīng)去除的總氮數(shù)進(jìn)行記錄并分析,尋找工程中優(yōu)藥品使用方案。本次中試過程中所使用的碳源共分為兩種,分別為甲醇和冰醋酸,在中試中,分別在不同時(shí)期分別投加以上兩種碳源,通過測(cè)量進(jìn)出水總氮的數(shù)值比較出兩種碳源對(duì)反硝化作用的優(yōu)劣性,為工程中碳源的投加提供明確的參考方案。

  2、試驗(yàn)過程及數(shù)據(jù)分析

  2.1 試驗(yàn)進(jìn)程

  (1)中試驗(yàn)證第一階段的持續(xù)時(shí)間為12天。進(jìn)行設(shè)備的安裝、管道的安裝、設(shè)備的測(cè)試等工作。中試設(shè)備清水試車完成,順利進(jìn)行到下一調(diào)試階段。

  (2)中試驗(yàn)證的第二階段持續(xù)時(shí)間為7天,這個(gè)階段中試驗(yàn)證設(shè)備進(jìn)入系統(tǒng)啟動(dòng)準(zhǔn)備階段,即生物掛膜階段。通過向深床反硝化濾池注入廠區(qū)厭氧池污泥以及現(xiàn)場(chǎng)廢水的方式進(jìn)行初步培養(yǎng)。根據(jù)調(diào)試進(jìn)出水?dāng)?shù)據(jù)結(jié)果,截止5月12日,反硝化系統(tǒng)完成了掛膜階段,出水水質(zhì)基本達(dá)到計(jì)劃要求。

  (3)中試驗(yàn)證的第三階段持續(xù)時(shí)間為19天,這個(gè)階段為中試的主體階段即連續(xù)進(jìn)水測(cè)試階段。當(dāng)深床反硝化濾池內(nèi)的微生物濃度達(dá)到一定濃度時(shí),驗(yàn)證進(jìn)入第三階段。在這19天內(nèi),深床反硝化濾池滿負(fù)荷運(yùn)行,使用甲醇作為碳源,通過進(jìn)出水?dāng)?shù)據(jù)對(duì)以甲醇為碳源的反硝化系統(tǒng)去除總氮的作用進(jìn)行歸納分析,確定工程反硝化的可行性以及最優(yōu)方案。

  (4)中試驗(yàn)證的第四階段為22天,和第三階段相同,這個(gè)階段為中試的主體階段即連續(xù)進(jìn)水測(cè)試階段,深床反硝化濾池滿負(fù)荷運(yùn)行。在這一階段,碳源由甲醇調(diào)整為乙酸,通過進(jìn)出水?dāng)?shù)據(jù)對(duì)以乙酸為碳源的反硝化系統(tǒng)去除總氮的作用進(jìn)行歸納分析,結(jié)合以乙酸為碳源的進(jìn)出水?dāng)?shù)據(jù)分析,確定最優(yōu)化藥劑投加方案。

  2.2 甲醇為碳源階段的數(shù)據(jù)及分析

  5月13日~5月31日期間,深床反硝化濾池采用甲醇作為碳源,中試設(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)行,測(cè)出進(jìn)出水相關(guān)數(shù)據(jù)如下:

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  出水總氮趨于穩(wěn)定,在滿負(fù)荷設(shè)計(jì)流量1.5m3/h的情況下,出水總氮穩(wěn)定低于15mg/L,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)驅(qū)氮情況分析,反硝化細(xì)菌生長良好,出水SS穩(wěn)定在10mg/L左右,SS去除率穩(wěn)定可靠,說明深床反硝化濾池在設(shè)計(jì)條件下出水SS可滿足設(shè)計(jì)要求。由進(jìn)出水COD數(shù)據(jù)表可以看出,出水COD時(shí)高時(shí)低,具有一定的貢獻(xiàn)值,此情況的產(chǎn)生是因?yàn)橹性囋囼?yàn)中碳源的加藥量為固定數(shù)值投加,在中試進(jìn)水水量很小的情況下,計(jì)量泵的工況誤差對(duì)水質(zhì)的影響較大,進(jìn)出水TN的波動(dòng)都會(huì)動(dòng)COD產(chǎn)生影響。

  2.3 乙酸為碳源階段的數(shù)據(jù)及分析

  6月1日~6月20日期間,深床反硝化濾池采用乙酸作為碳源,中試設(shè)備滿負(fù)荷運(yùn)行:更換碳源后,出水總氮依然保持穩(wěn)定,在滿負(fù)荷設(shè)計(jì)流量1.5m3/h的情況下,出水總氮穩(wěn)定低于12mg/L,多個(gè)數(shù)據(jù)在10mg/L以下,結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)驅(qū)氮情況分析,更換碳源對(duì)深床反硝化濾池?zé)o不良影響,反硝化細(xì)菌生長良好,出水SS穩(wěn)定在10mg/L左右,SS去除率穩(wěn)定可靠,說明采用乙酸碳源后,深床反硝化濾池在設(shè)計(jì)條件下出水SS可滿足設(shè)計(jì)要求。

  2.4 藥品使用情況分析

  在本次中試過程中,加藥計(jì)量泵沒有自動(dòng)調(diào)節(jié)功能,在以甲醇為碳源的階段,對(duì)于甲醇的投加按照去除1g硝態(tài)氮消耗3g甲醇的方式來進(jìn)行定量,按照去除5個(gè)硝態(tài)氮計(jì)算將甲醇的密度以及純度折后計(jì)算后,每日所需甲醇量為700mL。在以乙酸為碳源的階段,按照去除1g硝態(tài)氮消耗5g乙酸的方式來進(jìn)行定量,按照去除5個(gè)硝態(tài)氮計(jì)算,將乙酸的密度以及純度折合計(jì)算后,每日所需乙酸量為900mL。根據(jù)實(shí)際進(jìn)出水總氮數(shù)值統(tǒng)計(jì),5月份自第二階段開始,將每日去除的總單數(shù)累計(jì)后求平均值,可知每日出去的總氮值為4.6。6月份使用乙酸作為碳源后,將每日去除的總單數(shù)累計(jì)后求平均值,可知每日出去的總氮值為5.2。以上兩個(gè)數(shù)值和原有設(shè)計(jì)去除5個(gè)硝態(tài)氮數(shù)值接近,說明按照1:3以及1:5的數(shù)值進(jìn)行甲醇以及乙酸的計(jì)算式可行、可靠的。

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  根據(jù)本次中試數(shù)據(jù)分析可知,采用甲醇與乙酸的藥劑運(yùn)行費(fèi)用如下:

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  3、結(jié)束語

  深床反硝化濾池工藝相比其他工藝而言,具有占地面積小,設(shè)備安裝調(diào)試簡(jiǎn)單,終身免維護(hù),操作簡(jiǎn)便,自動(dòng)化程度高等優(yōu)點(diǎn)。通過本次試驗(yàn)證明,甲醇與乙酸均能作為良好的碳源。若采用甲醇作為碳源需要安全防爆,占用面積較大。根據(jù)實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)情況,建議采用乙酸作為碳源,可有效節(jié)約占地面積,并有效避免危險(xiǎn)產(chǎn)生。因乙酸揮發(fā)性較大,建議操作人員配置乙酸作為碳源時(shí)進(jìn)行合理防護(hù)措施,避免對(duì)人身造成負(fù)面影響。無論采用何種碳源,都可以起到穩(wěn)定有效的脫氮作用,只要采用足夠的碳源,出水總氮可以降到3mg/L以下,但若脫氮數(shù)超過25,則總投資及運(yùn)行費(fèi)用較大,需要采用合理工藝進(jìn)行預(yù)處理初步脫氮后再用深床反硝化濾池工藝進(jìn)行深度脫氮處理。(來源:浙江省義烏市水處理有限責(zé)任公司)

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