丁苯橡膠廢水處理催化氧化-混凝沉淀法
丁苯橡膠在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生大量廢水,廢水中所含的苯乙烯、丁二烯以及促進(jìn)劑、防老劑、阻聚劑等大多是有毒有害、難生化降解的有機污染物,其來源于單體回收單元和凝聚洗滌單元,這些污染物的化學(xué)需氧量(COD)較高,可生化降解性較差,因此需要通過多種方法聯(lián)用進(jìn)行處理才能達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)外橡膠廢水普遍采用混凝、沉淀進(jìn)行預(yù)處理,處理后可溶性COD去除率很低(僅5%左右);國內(nèi)也有直接采用生物法處理丁苯橡膠廢水,但由于沖擊負(fù)荷適應(yīng)能力差,導(dǎo)致生物培養(yǎng)不成功。
針對丁苯橡膠裝置廢水的特點,中國石油蘭州化工研究中心開發(fā)了催化氧化-混凝沉淀成套處理技術(shù),該技術(shù)通過使用具有雙功能的藥劑,實現(xiàn)了在反應(yīng)體系內(nèi)同時去除COD和總磷(TP)的目的。在催化氧化單元,將廢水中可溶性、難生化的助劑(歧化松香酸等)、苯系物等大分子有機物,通過羥基自由基氧化降解成小分子有機酸,部分有機物被氧化為二氧化碳,提高了出水的生化需氧量(BOD)/COD(簡稱B/C)值,改善了廢水的可生化降解性,適宜后續(xù)生化處理系統(tǒng)。本工作依托國內(nèi)2套丁苯橡膠生產(chǎn)裝置,自主研發(fā)了催化氧化-混凝沉淀法處理該裝置廢水技術(shù),建成了處理規(guī)模分別為180m3/h(裝置1)和120m3/h(裝置2)的廢水處理裝置,并進(jìn)行調(diào)試運行,確保處理出水COD和TP分別小于500mg/L、10mg/L,B/C值提高到0.35以上。
1、試驗部分
1.1 主要原材料
丁苯橡膠裝置排放廢水,無色透明,有少量懸浮膠粒,COD為300~1200mg/L,TP為50~125mg/L,B/C值小于0.3。鐵鹽化合物,有效成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為90%,工業(yè)級。雙氧水,有效成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為27.5%,工業(yè)級。聚合氯化鋁(PAC),有效成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)為90%,工業(yè)級。
1.2 分析與測試
采用重鉻酸鉀法,按照GB11914―1989測定COD。采用鉬酸銨分光光度法,按照GB11893―1989測定TP。采用稀釋與接種法,按照GB7488―1987測定BOD。
2、廢水處理裝置工藝流程
廢水處理裝置的工藝流程如圖1所示。將丁苯橡膠廢水收集至調(diào)節(jié)罐調(diào)節(jié)水質(zhì)、水量,由提升泵打入催化氧化反應(yīng)器,藥劑從管道混合器加入,并與廢水充分混合。廢水從反應(yīng)器上部進(jìn)入,采用平推流形式經(jīng)折流后從反應(yīng)器上部出水,該水質(zhì)呈弱酸性;在中和槽內(nèi)加入堿液,通過在線pH計控制堿液的加入量,使pH值達(dá)到中性;中和槽出水進(jìn)入凝聚槽,在槽內(nèi)加入PAC進(jìn)行攪拌,出水進(jìn)入斜管沉淀池,上清液進(jìn)入產(chǎn)水槽,達(dá)標(biāo)后排入廠區(qū)污水管網(wǎng)。斜管沉淀池產(chǎn)生的污泥通過污泥輸送泵進(jìn)入污泥儲罐,由污泥渣漿泵送至疊螺脫水機,脫水后的泥餅外運處理。污泥儲罐排出的含有大量水分(含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)不小于98%)的污泥中加入聚丙烯酰胺(PAM),凝聚形成較大的污泥絮體,然后進(jìn)行脫水,脫水后的污泥含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于80%。疊螺脫水機排水中含有一定量的懸浮物和PAM,出水返回凝聚槽進(jìn)一步處理,同時廢水中所攜帶的PAM可與凝聚槽中的微小絮體發(fā)生絮凝反應(yīng),增大絮體體積,加快沉淀速率。
3、廢水處理裝置的調(diào)試及運行
3.1 進(jìn)出水水質(zhì)的設(shè)計指標(biāo)
廢水處理裝置進(jìn)出水水質(zhì)的設(shè)計指標(biāo)列于表1。
3.2 裝置運行參數(shù)的確定及調(diào)試
調(diào)節(jié)罐
調(diào)節(jié)罐的作用是為了調(diào)節(jié)水量及均衡水質(zhì),將廢水停留時間設(shè)定為3.5h。
催化氧化反應(yīng)器作為核心處理單元,催化氧化反應(yīng)器中增設(shè)擋板,使廢水上下折流,確保廢水在反應(yīng)器中的停留時間達(dá)到2.0h。該反應(yīng)器中設(shè)有曝氣設(shè)施,保證反應(yīng)過程中產(chǎn)生的絮體呈懸浮狀而不在反應(yīng)器底部沉積。若催化氧化反應(yīng)出水呈黑色,是因為:(1)催化劑和氧化劑投加量比例變化,使得催化劑不足;(2)調(diào)節(jié)槽來水pH值偏高;(3)反應(yīng)體系攪拌不均勻。
在生產(chǎn)過程中應(yīng)檢查催化氧化的加藥系統(tǒng)是否正常,氧化劑和催化劑投加量是否達(dá)到設(shè)計值;檢測調(diào)節(jié)槽來水的pH值是否在3.0~4.0,如果pH值高于4.0,會消耗催化劑而導(dǎo)致氧化比例失調(diào);如果pH值較高,則在調(diào)節(jié)槽中加酸調(diào)解;再檢查催化氧化反應(yīng)器的曝氣攪拌效果,如果攪拌未開啟或開啟量太小,會導(dǎo)致反應(yīng)不完全,同時反應(yīng)形成的絮體會沉底,堵塞曝氣孔,影響攪拌效果。
中和槽
將催化氧化反應(yīng)出水的pH值由3.0左右調(diào)整為7.5~8.5,以適應(yīng)后續(xù)絮凝沉淀反應(yīng);廢水停留時間為20min,中和槽出水應(yīng)為紅褐色,pH值為7.5~9.0。若中和槽的出水呈黑色,但催化氧化反應(yīng)器出水為乳白色,則說明加堿量偏小,pH值偏低。在生產(chǎn)過程中應(yīng)該及時調(diào)節(jié)堿量,使pH值為7.5~9.0,呈現(xiàn)正常的紅褐色。
凝聚槽
將水中的磷酸根離子分別與鐵離子、鋁離子形成磷酸鐵和磷酸鋁沉淀,從而形成絮體與水分離,廢水停留時間為20min,凝聚槽出水應(yīng)為紅褐色,pH值為6.0~9.0。若凝聚槽出水無絮體或絮體細(xì)小,沉淀池出水渾濁,是因為:(1)疊螺脫水機運行不正常,不能保證絮凝過程中所需的PAM含量;(2)中和槽來水pH值偏低。在生產(chǎn)過程中應(yīng)檢查疊螺脫水機是否運行正常,確保凝聚槽中PAM含量得到補充;再測試中和槽來水的pH值,保證其值為7.5~9.0。
斜管沉淀池降低出水懸浮物的濃度,以達(dá)到出水要求,停留時間為2h。在運行過程中,應(yīng)及時排泥,防止污泥累積,造成外排污水懸浮物超標(biāo)。
若廢水經(jīng)過丁苯橡膠廢水處理裝置后的出水水質(zhì)仍不穩(wěn)定,且水中產(chǎn)生大量泡沫,現(xiàn)場泡沫溢出,操作環(huán)境受到污染,這是因為:(1)丁苯橡膠裝置控制不平穩(wěn),造成生產(chǎn)波動,外排廢水水質(zhì)發(fā)生變化;(2)丁苯橡膠裝置合成單元操作不當(dāng),造成皂液、膠乳跑料。在生產(chǎn)過程中應(yīng)該采取以下措施:(1)使丁苯橡膠生產(chǎn)裝置平穩(wěn)運行;(2)完善操作規(guī)程,杜絕皂液、膠乳跑料;(3)加強生產(chǎn)車間與污水處理車間之間的協(xié)調(diào)溝通,了解水質(zhì)變化的原因,及時調(diào)整藥劑的投加量。
4、裝置運行效果
2套廢水處理裝置經(jīng)過一段時間的調(diào)試、完善及試運行,目前進(jìn)入穩(wěn)定運行階段。裝置1的運行結(jié)果見圖2,不同批次進(jìn)出水B/C值的變化見圖3。裝置2的運行結(jié)果見圖4,不同批次進(jìn)出水B/C值的變化見圖5。
由圖2和圖3可以看出,裝置1中進(jìn)水COD為513~994mg/L,TP為50~107mg/L,B/C值為0.19~0.25,采用“催化氧化-混凝沉淀”法處理后出水COD為75~449mg/L,TP為1~10mg/L,B/C值為0.36~0.48,出水各項指標(biāo)全部達(dá)到設(shè)計指標(biāo)(見表1)。
由圖4和圖5可以看出,裝置2中進(jìn)水COD為335~1142mg/L,TP為69~124mg/L,B/C值為0.19~0.25;采用“催化氧化-混凝沉淀”法處理后出水COD為53~385mg/L,TP為1~10mg/L(90%以上出水TP為1mg/L),B/C值為0.38~0.46,出水各項指標(biāo)全部達(dá)到設(shè)計指標(biāo)。
5、結(jié)論
在廢水處理裝置上采用“催化氧化-混凝沉淀”法處理丁苯橡膠廢水,當(dāng)進(jìn)水COD不大于1000mg/L、TP不大于100mg/L時,經(jīng)處理后的出水COD和TP分別小于500mg/L、10mg/L,B/C值提高到0.35以上,有效降低了出水COD和TP,改善了出水的生化降解性,且達(dá)到后續(xù)污水處理廠進(jìn)水標(biāo)準(zhǔn)。(來源:(中國石油蘭州化工研究中心)