過氧絮凝預(yù)處理高濃有機(jī)廢水
隨著我國工業(yè)的高速發(fā)展,高濃度有機(jī)污水量日益增加。高濃度有機(jī)廢水的治理已經(jīng)成為當(dāng)前水資源可持續(xù)利用和國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重要內(nèi)容。電化學(xué)廢水處理技術(shù)因設(shè)備體積小、降解效果好、反應(yīng)條件溫和、無需外加試劑等特點(diǎn),在處理高濃度有機(jī)廢水領(lǐng)域備受關(guān)注。在眾多電化學(xué)處理技術(shù)中,過氧絮凝(Peroxi-coagulation)法作為一種具有應(yīng)用前景的預(yù)處理技術(shù),在處理過程中采用Fe作為犧牲陽極,石墨、網(wǎng)狀玻璃碳、碳納米管等材料作為陰極。Fe陽極被氧化產(chǎn)生Fe2+,氧氣在陰極被還原產(chǎn)生H2O2,通過氧化和絮凝兩種途徑對廢水中有機(jī)物進(jìn)行有效處理。GengboREN等利用穿透式反應(yīng)器對焦化廢水進(jìn)行過氧絮凝處理,其COD去除率最高可達(dá)80%。但碳納米管制備的陰極材料成本高昂,不利于工程應(yīng)用,且穿透式反應(yīng)器易發(fā)生堵塞,不適合長周期運(yùn)行。
基于此,本研究采用較為常見的折流式反應(yīng)器,以Fe為陽極,以廉價的改性碳?xì)譃殛帢O對高濃度有機(jī)廢水進(jìn)行預(yù)處理,對工藝參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,在最佳工藝條件下進(jìn)行長周期連續(xù)測試;對比過氧絮凝、電絮凝、聚合硫酸鐵絮凝3種常見預(yù)處理方法的處理效果;考察過氧絮凝法對煤氣化廢水、垃圾滲瀝液、精細(xì)化工廢水和焦化廢水的預(yù)處理效果。
1、材料與方法
1.1 進(jìn)水水質(zhì)
本實(shí)驗(yàn)使用的廢水樣品分別來自河南義馬某煤氣化廠生化進(jìn)水,湖北武漢某垃圾填埋廠膜出水、湖北宜昌某精細(xì)化學(xué)生產(chǎn)廠生化進(jìn)水、湖北某焦化廠生化進(jìn)水,水質(zhì)數(shù)據(jù)見表1。在工藝優(yōu)化過程主要采用煤氣化廢水為處理目標(biāo)進(jìn)行考察。
1.2 實(shí)驗(yàn)試劑與材料
去離子水,MiliQHX-7000純水機(jī);碳?xì)郑K晶龍?zhí)疾牧嫌邢薰荆?/span>VCR-70卡博特炭黑,上海萊茵化工有限公司;聚四氟乙烯(PTFE)乳液(質(zhì)量分?jǐn)?shù)60%),山東東岳有限公司;異丙醇、無水乙醇、石油醚(沸程90~120℃),分析純,國藥試劑。
1.3 實(shí)驗(yàn)裝置
本實(shí)驗(yàn)所用電解槽尺寸為420mm×205mm×120mm,有效容積為6L。陽極為鐵板,陰極為改性碳?xì)?,陰陽電極各10塊(尺寸為100mm×200mm),陰陽極交錯排列,極板間距15mm;廢水通過蠕動泵定量進(jìn)入電降解槽,廢水在電解槽中呈“Z”字形流動;通過布置在陰陽極上的銅排輸入電流,電流大小通過穩(wěn)壓直流電源控制;極板之間的底部空間設(shè)置曝氣條,通過增氧泵鼓入空氣進(jìn)行曝氣。實(shí)驗(yàn)過程中間隔一定時間取樣分析。
1.4 陰極材料制備方法
實(shí)驗(yàn)使用的改性碳?xì)值闹苽浞椒ㄔ谙嚓P(guān)文獻(xiàn)基礎(chǔ)上進(jìn)行了優(yōu)化。具體方法為:首先分別使用石油醚和去離子水清洗碳?xì)郑糜?/span>80℃烘箱中烘干;將一定比例的去離子水、炭黑、PTFE乳液和異丙醇混合均勻后倒入超聲池;將碳?xì)种糜诨旌弦褐谐暯n120min,浸漬過程控制溫度不超過20℃;浸漬完成后將碳?xì)秩〕鰹r干后置于80℃烘箱中干燥24h;將干燥后的碳?xì)种迷隈R弗爐中焙燒,升溫速率5℃/min,在360℃下保持30min。將乙醇、PTFE乳液、炭黑攪拌均勻后制備成混合物漿料,利用高壓噴槍反復(fù)多次噴涂在焙燒后的碳?xì)直砻妫粐娡亢蟮臉悠吩谕L(fēng)條件下放置24h,保證乙醇完全揮發(fā),然后將其放置在80℃烘箱中干燥24h;最后放置在馬弗爐中焙燒,升溫速率5℃/min,在360℃下保持30min。浸漬過程中,以單位質(zhì)量碳?xì)譃榛鶞?zhǔn),炭黑加入量為0.24g/g,PTFE加入量為0.78g/g,去離子水的加入量為18.33g/g,異丙醇加入量為0.83g/g;噴涂過程中,炭黑加入量為0.13g/g,PTFE加入量為0.17g/g,乙醇加入量為2.1g/g。
1.5 測試方法
使用5B-3B(V10)型多參數(shù)水質(zhì)測定儀(北京連華科技有限公司),快速消解分光光度法測定COD和總氮;使用DR900多參數(shù)比色儀(哈希公司),水楊酸法測定氨氮。
采用DXR共聚焦激光拉曼光譜儀(美國賽默飛公司)對陰極材料進(jìn)行拉曼分析,測試條件為:432nm激光光源,激光強(qiáng)度2.0mW,25mm針孔,掃描范圍:200~3500cm-1;采用PGSTA204電化學(xué)工作站(瑞士萬通公司)對陰極材料進(jìn)行線性伏安(LSV)掃描,測試條件:Na2SO4濃度為0.05mol/L,pH=6.5,掃描范圍為-1000~0mV,掃描精度為10mA/V;采用APA2000激光粒度儀(英國馬爾文公司)對降解過程中產(chǎn)生鐵泥絮體的粒徑分布進(jìn)行測定,超聲分散時間5min,分散介質(zhì)為H2O,測定溫度為室溫。
2、結(jié)果與討論
2.1 電極材料的表征
碳?xì)指男郧昂蟮睦庾V圖和伏安線性掃描圖見圖1。
由圖1(a)可知,炭黑、碳?xì)植牧系睦庾V均存在位于約1350cm-1和1580cm-1處的炭黑特征峰,且歸屬于無定型碳。PTFE在730cm-1出現(xiàn)明顯的特征峰。改性碳?xì)蛛姌O在730cm-1處出現(xiàn)PTFE的特征峰,說明經(jīng)過改性處理后,PTFE和炭黑均勻分布在碳?xì)掷w維表面。選取未改性的碳?xì)?、改性后碳?xì)诌M(jìn)行線性伏安掃描測試;由圖1(b)可知,碳?xì)纸?jīng)過改性后電流響應(yīng)強(qiáng)度明顯提高,表明改性過程可以促進(jìn)陰極產(chǎn)H2O2反應(yīng)的發(fā)生。
2.2 電流密度對處理效果的影響
在過氧絮凝過程中,電流密度對于COD去除率有明顯的影響。在電解質(zhì)Na2SO4濃度為0.05mol/L,初始pH=7.2,反應(yīng)210min的靜態(tài)實(shí)驗(yàn)條件下,考察電流密度對煤氣化廢水COD降解效果的影響,結(jié)果見圖2。
由圖2可知,在所有電流密度下,COD去除率先隨反應(yīng)時間延長逐漸增長,90min后增長幅度明顯減小,180min后保持穩(wěn)定。電流密度從2mA/cm2增加到12mA/cm2的過程中,最終COD去除率從31%增加到56%,因?yàn)檩^高的電流密度下陽極可以產(chǎn)生較多的Fe(OH)3絮狀沉淀和羥基自由基(?OH)。電流密度從5mA/cm2提高到8mA/cm2的過程中,最終COD去除率從43%增加到51%,COD去除率增幅比較明顯;而從8mA/cm2增加到12mA/cm2后,COD去除率從53%增加至56%,COD去除率增幅并不明顯;因?yàn)檩^大的電流條件下,Fe2+會被氧化為Fe3+,過量的Fe3+消耗陰極產(chǎn)生的H2O2并形成氧化能力相對較弱的超氧自由基。在2、5、8、12mA/cm2電流密度下,處理1kgCOD對應(yīng)的能耗分別為2.7、6.1、8.4、12.2kW?h。其中2、5mA/cm2條件下,COD去除率相對較低,12mA/cm2條件下的能耗過高,且COD去除率相對8mA/cm2條件下沒有明顯的提高。綜合考慮后優(yōu)選8mA/cm2為最佳電流密度。
2.3 初始pH對處理效果的影響
在過氧絮凝的過程中,廢水的初始pH對于降解效果有重要影響。在電解質(zhì)Na2SO4濃度為0.05mol/L,電流密度為8mA/cm2,反應(yīng)240min的靜態(tài)實(shí)驗(yàn)條件下,考察初始pH對煤氣化廢水COD降解效果的影響,結(jié)果見圖3。
由圖3可知,反應(yīng)90min以后,在pH為3~9的范圍內(nèi),COD的去除率為45%~56%。初始pH分別為3、5時,30min內(nèi)COD去除率比pH分別為7、9下的更高,這是由于酸性條件下Fe(OH)3不易形成,體系內(nèi)的電絮凝作用不明顯,而Fenton反應(yīng)更明顯。隨著反應(yīng)的持續(xù)進(jìn)行,陰極發(fā)生析H2副反應(yīng),體系的pH開始增加,Fe2+含量增加,電絮凝開始占據(jù)主導(dǎo),較高的pH有利于Fe(OH)3的產(chǎn)生,有利于COD的去除??梢娺^氧絮凝對于廢水pH有較寬的適用范圍。
2.4 支持電解質(zhì)濃度對處理效果的影響
支持電解質(zhì)濃度決定了廢水的電導(dǎo)率,是影響過氧絮凝過程的因素之一。在電流密度為8mA/cm2,初始pH=7.2,反應(yīng)180min的靜態(tài)實(shí)驗(yàn)條件下,通過添加不同濃度的Na2SO4調(diào)節(jié)廢水的電導(dǎo)率,考察支持電解質(zhì)濃度對煤氣化廢水COD降解效果的影響,結(jié)果見圖4。
由圖4可知,電解質(zhì)濃度變化對于COD降解率的影響并不明顯。與電流密度和pH兩個影響因素相比,電解質(zhì)濃度對于過程的影響相對較小。因此選擇0.05mol/LNa2SO4為最佳添加濃度。
2.5 聚合硫酸鐵、常規(guī)電絮凝、過氧絮凝預(yù)處理效果對比
在工業(yè)廢水預(yù)處理過程中,常規(guī)電絮凝是應(yīng)用廣泛的方法之一,而聚合硫酸鐵是一種常用的絮凝劑。在電流密度為8mA/cm2,初始pH=7.2,電解質(zhì)Na2SO4濃度為0.05mol/L,反應(yīng)180min的靜態(tài)實(shí)驗(yàn)條件下,對比了聚合硫酸鐵絮凝、電絮凝和過氧絮凝對煤氣化廢水COD的去除效果,結(jié)果見圖5。
由圖5可知,對于聚合硫酸鐵而言,隨著聚合硫酸鐵投加量增加,COD去除率呈現(xiàn)先增加后減小的趨勢,最佳投加量為0.2%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),對應(yīng)的COD去除率為30%,繼續(xù)增加聚合硫酸鐵的投加量會導(dǎo)致已經(jīng)形成的絮體脫穩(wěn),反而降低絮凝效果,導(dǎo)致COD去除率降低。常規(guī)電絮凝處理中,陰陽極均為Fe電極,面積與過氧絮凝一致,在相同的初始pH、電解質(zhì)濃度、電流密度和處理時間下,過氧絮凝、電絮凝COD去除率分別為55%、35%。由此可見,過氧絮凝體系中由于陰極產(chǎn)生H2O2,體系中除了電絮凝作用外,還存在氧化降解過程,如電Fenton反應(yīng)、H2O2直接氧化等過程,這些過程對于COD的降解約占總體降解率的20%。同時,計(jì)算處理成本,聚合硫酸鐵絮凝、電絮凝和過氧絮凝每處理1kgCOD成本分別為4.6元、6.0元、3.8元。由此可見,過氧絮凝對煤氣化廢水的處理成本相對低廉,在可接受范圍內(nèi)。
2.6 連續(xù)處理時流量對處理效果的影響
在靜態(tài)實(shí)驗(yàn)條件下,確定的最佳工藝條件為:電流密度8mA/cm2,初始pH=7.2,電解質(zhì)Na2SO4濃度0.05mol/L。在此條件下,對廢水進(jìn)行連續(xù)處理,考察不同流量對廢水COD去除率的影響。實(shí)驗(yàn)過程中,廢水加入量為6L,90min后開始取樣分析,結(jié)果見圖6。
由圖6可知,流量越大,水力停留時間越短,相應(yīng)的COD去除率越低。當(dāng)流量≤4L/h時,流量對COD去除率的影響明顯降低,COD去除率為50%~60%,因此選取處理流量為4L/h,其對應(yīng)的水力停留時間約為90min。
20塊電極將電解槽分為20個隔室,當(dāng)進(jìn)水流量為4L/h時,不同隔室的水質(zhì)數(shù)據(jù)見表2。
由表2可知,隨著污水流經(jīng)極板數(shù)量的增加,COD、氨氮和總氮降解率逐漸提高。但是15號和20號隔室內(nèi)的水質(zhì)差別逐漸減小。隨著陰極副反應(yīng)的增加,越靠近出水口的pH越高,且反應(yīng)器內(nèi)持續(xù)曝氣,有部分氨氮可能通過空氣吹掃被去除??偟娜コ颗c氨氮去除量基本一致,表明主要是氨氮的去除導(dǎo)致總氮的降低。
2.7 長周期連續(xù)運(yùn)行測試
為了考察連續(xù)運(yùn)行時過氧絮凝對廢水COD的降解效果,在進(jìn)水流量為4L/h,電流密度8mA/cm2,初始pH=7.2,電解質(zhì)Na2SO4濃度0.05mol/L條件下,對煤氣化廢水進(jìn)行了264h的連續(xù)運(yùn)行測試,結(jié)果見圖7。
由圖7可知,在264h的連續(xù)實(shí)驗(yàn)過程中,最終出水COD的去除率為(50±5)%,略低于靜態(tài)實(shí)驗(yàn)下的最佳去除率(56%)。此外,不同隔室的COD降解率隨時間的變化趨勢基本一致。廢水流經(jīng)的極板數(shù)量越多,COD去除率也越高。但是,15號隔室和20號隔室的COD去除率比較接近,如果增加極板數(shù)量COD去除率可能也不會明顯提高,已經(jīng)接近該條件小裝置的處理極限。
為了考察陰極材料在長周期運(yùn)行下的穩(wěn)定性,分別取工作100h、200h和260h后的陰極進(jìn)行LSV測試,結(jié)果見圖8。
由圖8可知,隨著使用時間的增加,電極的電流響應(yīng)出現(xiàn)不同程度的降低。性能衰減的主要原因,一方面可能是因?yàn)殚L時間測試過程中陰極析H2副反應(yīng)導(dǎo)致電極涂層出現(xiàn)部分脫落,廢水潤濕了電極的表面,氧氣無法到達(dá)電極表面的活性點(diǎn),不利于H2O2產(chǎn)生;另一方面可能是降解時電解槽中有大量鐵絮體產(chǎn)生,鐵絮體沉積在陰極表面,表面活性位點(diǎn)被覆蓋,增加了O2向陰極表面擴(kuò)散的阻力,導(dǎo)致陰極材料整體催化活性降低。當(dāng)使用0.05mol/L的稀硫酸溶液對電極進(jìn)行超聲清洗30min除去表面吸附的鐵銹狀沉積層后再用清水進(jìn)行清洗,電流響應(yīng)出現(xiàn)了明顯的改善。這說明覆蓋在陰極表面的沉積層是導(dǎo)致電極效率較低的原因之一。通過簡單的再生處理后,電極的性能得到修復(fù)。
由于過氧絮凝出水中含有鐵絮體,通過測定其沉降曲線來確定沉降槽處理能力和鐵絮體尺寸大小。沉降曲線的測定過程為:將800mL的水樣攪拌均勻后倒入1L的量筒中,將量筒在水平臺面上靜置,并測定鐵絮體在不同時間點(diǎn)的沉降距離。除了陰極材料外,作為犧牲陽極的Fe板也存在消耗。為此,對污水中鐵絮體的粒徑分布和含量進(jìn)行了測定,結(jié)果見圖9。
由圖9可知,鐵絮體的中位粒徑D50為4.87μm。在實(shí)驗(yàn)過程中13min時沉降距離為80mm,因此通過設(shè)置沉降槽利用重力沉降的方式可以有效去除水中的絮體。在連續(xù)處理?xiàng)l件下,反應(yīng)器出水中鐵絮體產(chǎn)量為(2.3±0.3)g/L,由此可以計(jì)算出單塊Fe電極消耗速率為(0.51±0.06)g/h。
2.8 不同廢水降解效果
為了進(jìn)一步考察過氧絮凝對不同種類高濃度有機(jī)廢水的預(yù)處理效果,分別選擇了垃圾滲瀝液、反滲透濃水、精細(xì)化工廢水、高溫焦化廢水進(jìn)行過氧絮凝預(yù)處理。處理?xiàng)l件:廢水流量為4L/h,電流密度為8mA/cm2,HRT=90min;由于不同廢水的電導(dǎo)率差別較大,使用Na2SO4將所有廢水的電導(dǎo)率都調(diào)節(jié)至8000μS/cm,初始pH不做調(diào)節(jié)。湖北地區(qū)電價按0.6元(/kW?h)計(jì)算;污泥按危廢處理,成本按3000元/t計(jì),處理結(jié)果見表3。
由表3可知,對于不同種類的廢水,過氧絮凝表現(xiàn)出不同的處理效果。這4種廢水樣品的提供單位目前多采用調(diào)節(jié)pH后,加入PAM、PFS或者PAC絮凝工藝進(jìn)行預(yù)處理,運(yùn)行成本為3~7元(不計(jì)污泥處置成本)。采用過氧絮凝法對不同廢水預(yù)處理的能耗成本在2.2~9.4元。同時,由于過氧絮凝過程中產(chǎn)生污泥,污泥處置成本為2.5~9.8元。除了高溫焦化廢水的處理成本相對較高,過氧絮凝處理其他類型廢水的能耗成本要低于目前絮凝工藝的運(yùn)行成本。這表明相對于目前的預(yù)處理方法,以過氧絮凝作為預(yù)處理有一定優(yōu)勢。
3、結(jié)論
(1)以煤氣化廢水作為實(shí)驗(yàn)原水,在折流式反應(yīng)器中采用過氧絮凝進(jìn)行預(yù)處理時,COD去除率最高為55%,對應(yīng)的最佳處理?xiàng)l件為:電流密度為8mA/cm2,初始pH為7.2,電解質(zhì)濃度為0.05mol/L,HRT=90min。
(2)在所有的工藝參數(shù)中,電流密度對COD去除率的影響最為明顯。在pH為3~9的范圍內(nèi),過氧絮凝法對污染物都有較好的降解效果。在最佳工藝條件下進(jìn)行264h的長周期連續(xù)實(shí)驗(yàn)過程中,出口COD去除率穩(wěn)定在(50±5)%。長周期運(yùn)行期間,陰極衰減的主要原因在于絮凝物沉積覆蓋了表面的活性位點(diǎn),導(dǎo)致電極效率降低。
(3)對比常規(guī)電絮凝和聚合硫酸鐵絮凝劑絮凝,過氧絮凝法對COD去除率最高。說明陰極原位產(chǎn)生的H2O2對于污染物的降解有促進(jìn)作用。對于不同行業(yè)的高濃度有機(jī)廢水,過氧絮凝表現(xiàn)出不同的降解效果,COD去除率為23%~55%,處理1kgCOD能耗成本在2.2~9.4元。相對于目前的預(yù)處理方法,以過氧絮凝作為預(yù)處理有一定優(yōu)勢。(來源:中國五環(huán)工程有限公司低階煤綜合利用研發(fā)中心,南開大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院)