靠“零碳源投加技術”每年省下1000萬!真相是什么?
全康環(huán)保:為保證TN穩(wěn)定達標,很多污水廠需要不斷的投加碳源來維持。而碳源投加費用對于污水處理廠是一筆很大的開銷!
近日,據青島晚報報道,青島一水務公司自主研發(fā)的無碳源投加水質達標技術,成功破解了污水處理過程中低碳源條件下無法脫氮除磷的行業(yè)技術難題。
該技術通過同步硝化反硝化、短程硝化反硝化、厭氧氨氧化等反應實現(xiàn),在國內亦屬于污水處理領域的前沿技術,研發(fā)過程中開展了百余次的工藝參數(shù)調整,對近4000個水樣,9000個工藝數(shù)據進行分析,化驗班組工作量相當于日常工作的數(shù)倍,通過100多天的技術分析及工藝調整,出水指標均優(yōu)于國家出水一級A標準,基本達到地表類IV類水標準。(青島晚報)
城陽城區(qū)污水處理廠污水處理日設計能力25萬噸,該廠正常碳源投加單耗按照30mg/L,處理污水量按照20萬噸/日計算,每天可節(jié)省24噸碳源,一年節(jié)省8760噸,相當于減排二氧化碳5076噸。據了解,無碳源添加技術一方面節(jié)省大量的藥劑費用,大幅度降低運行成本,另一方面能夠大量減少碳投放和排放量,依靠技術為綠色環(huán)保提供生產保障,每年可節(jié)約生產成本1000余萬元。(青島晚報)
無碳源添加技術真相到底是什么?
為了防止不必要的麻煩,本文僅討論技術,不涉及其他問題,而且不下結論,請各位同行自行判斷!把同步硝化反硝化、短程硝化反硝化、厭氧氨氧化這些最前沿的脫氮技術應用到一個污水處理廠中,筆者也是很震驚的,本人從事脫氮工作十余年,深知脫氮之不易,這些還在實驗室或者中試的技術,能夠大規(guī)模應用,反正我是不相信的。那真相到底是什么?筆者翻閱查找了一下文獻【[1]朱云鵬, 彭永臻, 王繼苗,等. 改良A2/O分段進水工藝用于污水廠升級改造[J]. 中國給水排水, 2012, 28(7):6.】,發(fā)現(xiàn)了該污水處理廠二期的工藝改造路線圖:原A2O工藝改造成了多點進水的多級AO+MBBR工藝,如下圖:
多點進水,取消內回流確實可以提高碳源的利用率,但是也無法實現(xiàn)零碳源投加呀,理論上脫氮需要的碳源需要2.86倍的TN的量,加上曝氣影響還有其他損失,從工程應用方面得出的數(shù)值是CN比在4~6!缺少碳源絕對不是可以通過簡簡單單改進工藝來實現(xiàn)的!沒有顛覆性性的技術,只能從開源節(jié)流來解決,開源就是投加碳源,節(jié)流是節(jié)約碳源的其他消耗。多點進水,取消內回流可以說是實現(xiàn)了節(jié)流的目的,但是還遠遠達不到顛覆性的技術!還是通過文獻,我們查到了進出水水質,可以看出進水CN比完全達到脫氮的比例的,文中作者也做出了說明!如圖:
最終,通過改造,實現(xiàn)了碳源的節(jié)流,在無外加碳源的情況下使脫氮效率提高,達到了一級A的排放標準!分段進水A2/O達一級A的升級改造案例,這也是迄今為止,這是中國環(huán)保產業(yè)協(xié)會評出的唯一一項城市污水處理達一級A標準的示范工程!到底有沒有零碳源投加技術?
還真有!
去年(2021年)國家技術二等獎就頒給了“污水深度生物脫氮技術及應用”項目!這個技術的核心就是零碳源投加的硫自養(yǎng)反硝化技術!硫自養(yǎng)反硝化是利用硫自養(yǎng)反硝化菌來實現(xiàn)硝態(tài)氮的脫除的:
6NO3?C+5S+2H2O→3N2+5SO42-+4H+
硫自養(yǎng)反硝化工藝其實是反硝化濾池的一種,利用填料的改進(主流思路是將鐵、硫、碳酸鈣石混合做成填料,這種組合可以起到脫氮除磷穩(wěn)堿度的作用),為硫自養(yǎng)反硝化菌提供生存環(huán)境,從而實現(xiàn)無需外加碳源的深度脫氮除磷!
硫自養(yǎng)反硝化的優(yōu)勢是:1、無需投加碳源,節(jié)省了碳源的消耗;2、填料自身消耗,無需更換,直接投加;3、無碳源穿透的問題,防止出水COD升高!
硫自養(yǎng)反硝化的缺點是:1、填料板結堵塞問題,生物膜容易堵塞填料,使脫氮效率下降,需要頻繁反洗;2、出水硫酸鹽含量增加;3、填料成本較高,一次性投入大!
以上都是筆者基于自己認知的總結,如有片面或者錯誤歡迎指出!
參考資料:
[1]朱云鵬, 彭永臻, 王繼苗,等. 改良A2/O分段進水工藝用于污水廠升級改造[J]. 中國給水排水, 2012, 28(7):6.