酸性礦山廢水處理可滲透反應(yīng)墻技術(shù)
煤礦、金屬礦等關(guān)?;驈U棄后,遺留礦渣或礦洞經(jīng)自然氧化、雨淋、微生物等作用,會(huì)產(chǎn)生大量酸性礦山廢水。該廢水一般呈酸性,色度高,重金屬濃度高,對(duì)周邊水土環(huán)境造成嚴(yán)重影響,通過食物鏈對(duì)人體健康構(gòu)成直接威脅。
可滲透反應(yīng)墻(PRB)技術(shù)是20世紀(jì)90年代歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家開發(fā)的適用于受污染地下水原位修復(fù)的可靠技術(shù)。該技術(shù)主要利用反應(yīng)墻的滲透性使污染物通過水力梯度流經(jīng)反應(yīng)介質(zhì),并在反應(yīng)介質(zhì)作用下發(fā)生沉淀反應(yīng)、吸附反應(yīng)、催化還原或催化氧化以及絡(luò)合反應(yīng),從而轉(zhuǎn)化為低活性物質(zhì)或無毒成分,以達(dá)到凈化、攔截污染物的目的。相比傳統(tǒng)酸性礦山廢水處理技術(shù),PRB技術(shù)中反應(yīng)介質(zhì)可長(zhǎng)期使用,對(duì)金屬離子等有良好的去除效果,且一次成本和運(yùn)行成本均較低。本研究將曝氣沉淀技術(shù)與PRB技術(shù)相結(jié)合,構(gòu)建出新型酸性礦山廢水處理反應(yīng)系統(tǒng),考察其對(duì)實(shí)際酸性礦山廢水的色度、pH值、總鐵、總錳等處理效果,以及在湖南某廢棄礦區(qū)的實(shí)際工程應(yīng)用情況,以期拓展PRB技術(shù)的應(yīng)用方式,并為酸性礦山廢水低成本處理技術(shù)及PRB技術(shù)的應(yīng)用推廣提供一定的支持。
1、材料與方法
1.1 試劑與儀器
氫氧化鈉,分析純;pH計(jì),鐵測(cè)定儀,紫外分光光度計(jì),電感耦合等離子發(fā)射光譜儀,DO測(cè)定儀。
1.2 試驗(yàn)用水
原水取自湖南某礦區(qū)廢棄釩礦礦山廢水。原水色度高,為500~600倍,pH值為3.2~4.5,總鐵質(zhì)量濃度為345~380mg/L,總錳質(zhì)量濃度為3.5~4.3mg/L。
1.3 試驗(yàn)裝置及反應(yīng)填料
小試試驗(yàn)主體裝置為有機(jī)玻璃制成,其工藝單元由曝氣池、布水池1、沉淀池、布水池2、反應(yīng)墻1、反應(yīng)墻2、出水池和出水槽構(gòu)成,工藝流程如圖1所示,具體規(guī)格見表1。酸性礦山廢水通過蠕動(dòng)泵輸送至反應(yīng)系統(tǒng)中,經(jīng)曝氣池充氧氧化、布水池1配水、沉淀池沉淀、布水池2配水、反應(yīng)墻1和反應(yīng)墻2反應(yīng),最后由出水池收集出水。
反應(yīng)填料LS004是一種改性礦物質(zhì)功能固體材料,主要成分為鈣、硅、碳等,具有吸附和持續(xù)產(chǎn)堿性能,通過人工裝填入反應(yīng)墻1內(nèi),填加量為8.5L,粒徑為3~5mm;反應(yīng)填料LS005是一種人工合成無機(jī)高分子功能固體材料,主要成分為鈣、硅、鋁、錳等,具有較強(qiáng)的吸附性和催化氧化活性等,通過人工裝填入反應(yīng)墻2內(nèi),填加量為8.5L,粒徑為2~4mm。
1.4 試驗(yàn)方法
廢水先經(jīng)蠕動(dòng)泵進(jìn)入曝氣池,控制水流量約為10mL/min,利用氣體泵維持曝氣池DO質(zhì)量濃度不小于5mg/L,曝氣池、沉淀池、反應(yīng)墻1和反應(yīng)墻2的HRT分別為10、12、5、5.6h。取樣地點(diǎn)分別為布水池1、布水池2、出水槽出水口處;分析出水中色度、pH值、總鐵及總錳的質(zhì)量濃度。
1.5 分析方法
色度采用稀釋倍數(shù)法,pH值采用玻璃電極法,總鐵采用鄰菲??啉分光光度法,總錳采用高碘酸鉀分光光度法。
2、結(jié)果與討論
2.1 對(duì)色度去除效果
該組合工藝對(duì)色度的去除效果如圖2所示。原水中色度主要是由Fe2+、Fe3+發(fā)生氧化產(chǎn)生顆粒物而引起的,經(jīng)曝氣處理后,對(duì)色度去除效果并不明顯,經(jīng)自然沉淀后色度去除效果較好,經(jīng)PRB處理后出水平均色度為13倍,平均去除率約為95%。分析其原因?yàn)?/span>:運(yùn)行前期主要依靠反應(yīng)填料的吸附、過濾等作用去除水中的總鐵,隨著運(yùn)行時(shí)間增加,通過電鏡掃描發(fā)現(xiàn)在反應(yīng)填料表面了形成致密的氧化膜,能夠氧化鐵而形成沉淀物,被反應(yīng)填料截留,從而去除色度。
2.2 pH值變化情況
工藝運(yùn)行期間pH值變化情況如圖3所示。曝氣和沉淀處理后出水pH值較原水稍有降低,主要是因?yàn)閺U水中鐵離子與氧氣反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生氫離子,降低了廢水的pH值。裝置出水口pH值為6.4~7.3,出水穩(wěn)定且效果好。分析其原因?yàn)?/span>:反應(yīng)填料具有產(chǎn)堿性能,可以有效改善出水pH值,使其滿足GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。
2.3 對(duì)總鐵去除效果
該工藝對(duì)總鐵的去除效果如圖4所示。由圖4可見,曝氣對(duì)總鐵沒有明顯的去除效果,自然沉淀對(duì)總鐵平均去除率約為50.77%,去除效果較好;PRB對(duì)總鐵的平均去除率約為94.44%,運(yùn)行穩(wěn)定后出水總鐵的質(zhì)量濃度為3.24~4.20mg/L。該工藝運(yùn)行前25d,出水總鐵含量逐漸降低,但隨后出現(xiàn)了短暫升高,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),出水水質(zhì)逐漸好轉(zhuǎn)并穩(wěn)定。分析其原因?yàn)?/span>:運(yùn)行前一階段主要依靠反應(yīng)填料對(duì)鐵的吸附、過濾等作用,運(yùn)行30d后,反應(yīng)填料表面形成致密的氧化膜,可以充分氧化水中的鐵離子,產(chǎn)生鐵的沉淀物被反應(yīng)填料截留而去除。在整個(gè)試驗(yàn)研究過程中,反應(yīng)填料并未發(fā)生堵塞等問題。隨著組合工藝的運(yùn)行,當(dāng)發(fā)生此類問題時(shí),解決方式為采用高壓水槍對(duì)反應(yīng)填料表面進(jìn)行掃洗和翻洗。
2.4 對(duì)總錳去除效果
該工藝對(duì)總錳的去除效果如圖5所示。由圖5可見,原水經(jīng)曝氣處理后,出水總錳的質(zhì)量濃度為3.20~3.49mg/L,有一定的去除效果;經(jīng)自然沉淀處理后,出水總錳質(zhì)量濃度為2.36~2.71mg/L,平均值為2.52mg/L,平均去除率約為25.35%;PRB出水總錳質(zhì)量濃度為0.23~1.42mg/L,平均去除率約為78.01%。該組合工藝出水總錳含量逐漸降低,且能保持穩(wěn)定,總錳的去除主要依靠反應(yīng)填料的吸附、氧化、沉淀等作用。
2.5 反應(yīng)填料氧化膜生成情況
組合工藝運(yùn)行1個(gè)月后反應(yīng)填料的電鏡掃描結(jié)果如圖6所示。由圖6可見,反應(yīng)填料表面均覆蓋有明顯的氧化膜,說明此時(shí)氧化膜已經(jīng)形成,并且PRB內(nèi)反應(yīng)填料氧化膜一直維持在較穩(wěn)定的狀態(tài)。總鐵去除效果顯示,在氧化膜形成后,出水水質(zhì)一直穩(wěn)定,波動(dòng)范圍較小,去除效果顯著。
3、工程實(shí)際應(yīng)用分析
某已廢棄礦山的礦洞涌水主要超標(biāo)因子為鐵、錳、pH值和色度,采用PRB為核心的生態(tài)處理技術(shù)對(duì)其進(jìn)行處理,工藝流程如圖7所示。工程設(shè)計(jì)處理規(guī)模為240m3/d,設(shè)計(jì)進(jìn)水pH值為3.0,總鐵質(zhì)量濃度為400mg/L,總錳質(zhì)量濃度為4.5mg/L;設(shè)計(jì)出水總鐵執(zhí)行GB20426-2006《煤炭工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(ρ(總鐵)≤7mg/L),pH值和總錳執(zhí)行GB8978-1996(pH值為6~9,ρ(總錳)≤2mg/L)。
主要處理單元的設(shè)計(jì)工藝參數(shù)為:調(diào)節(jié)池HRT為10h;曝氣池HRT為6h,DO質(zhì)量濃度不小于5mg/L;沉淀池沉淀時(shí)間為6h;一級(jí)PRB反應(yīng)時(shí)間為5h;二級(jí)PRB反應(yīng)時(shí)間為6h。
本工程自2018年7月投運(yùn)以來一直穩(wěn)定可靠,主要運(yùn)行工藝參數(shù)為曝氣池HRT5.3~7.2h,DO質(zhì)量濃度不小于5mg/L;沉淀池沉淀時(shí)間為4.5~7.5h;一級(jí)PRB反應(yīng)時(shí)間為4.6~5.5h;二級(jí)PRB反應(yīng)時(shí)間為4.5~6.8h。2020年出水平均pH值為6.56,總鐵平均質(zhì)量濃度為4.92mg/L,總錳平均質(zhì)量濃度為0.89mg/L,且無色透明,達(dá)標(biāo)排放。
本工程建設(shè)成本為352.9萬元,運(yùn)行成本主要包括人工費(fèi)、電費(fèi)、反應(yīng)填料補(bǔ)充費(fèi)和污泥處置費(fèi)等,經(jīng)測(cè)算,噸水運(yùn)行費(fèi)用約為1.02元。工程實(shí)施后,不僅改善了礦山涌水下游河流的水質(zhì)情況,而且改善了河道流域的景觀效果。
4、結(jié)論
(1)采用曝氣-沉淀-PRB組合工藝處理某酸性礦山廢水,在進(jìn)水流量約為10mL/min,曝氣池DO質(zhì)量濃度不小于5mg/L的情況下,當(dāng)進(jìn)水色度為500~600倍,pH值為3.2~4.5,總鐵質(zhì)量濃度為345~380mg/L,總錳質(zhì)量濃度為3.5~4.3mg/L時(shí),出水平均色度為13倍,pH值為6.4~7.3,總鐵質(zhì)量濃度為3.24~4.20mg/L,總錳質(zhì)量濃度為0.23~1.42mg/L,均滿足GB20426-2006和GB8978-1996中相關(guān)指標(biāo)要求,表明該工藝適用于酸性礦山廢水的處理。
(2)將以PRB為核心的生態(tài)處理技術(shù)應(yīng)用于湖南某已關(guān)閉廢棄礦山廢水治理工程,當(dāng)進(jìn)水pH值為3.0,總鐵質(zhì)量濃度為400mg/L,總錳質(zhì)量濃度為4.5mg/L時(shí),出水平均pH值為6.56,總鐵質(zhì)量濃度均值為4.92mg/L,總錳質(zhì)量濃度均值為0.89mg/L,無色透明,出水總鐵滿足GB20426-2006要求,pH值和總錳均滿足GB8978-1996要求。
(3)通過工程應(yīng)用成本和效果分析可知,噸水運(yùn)行費(fèi)用約為1.02元,工程實(shí)施后可改善礦山涌水下游河流的水質(zhì)及河道景觀,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境效益。(來源:愛土工程環(huán)境科技有限公司,河北工程大學(xué))