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鋼鐵綜合廢水達(dá)標(biāo)排放技術(shù)應(yīng)用

鋼鐵綜合廢水達(dá)標(biāo)排放技術(shù)應(yīng)用

2023-12-27 14:20:39 12

鋼鐵企業(yè)是工業(yè)用水大戶,約占第五位,長期以來,環(huán)保問題一直緊隨鋼鐵企業(yè),有效處理鋼鐵企業(yè)帶來的污染勢在必行。一方面,鋼鐵行業(yè)是工業(yè)化國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱行業(yè),對國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展具有巨大的推動(dòng)作用;另一方面,鋼鐵產(chǎn)業(yè)屬于能源、資源消耗大的密集型行業(yè),既為社會創(chuàng)造出大量財(cái)富,又排放出大量污染物。隨著水資源的日益短缺、用水成本的不斷增加,以及環(huán)境保護(hù)政策的不斷加強(qiáng)和環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高,對鋼鐵工業(yè)廢水進(jìn)行有效處理并使其達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⑽廴疚飶氐兹コ郎p少環(huán)境污染勢在必行。

某特大型鋼鐵企業(yè)綜合廢水含有煉鋼、煉鐵、焦化、冷軋、生活等各廠排出的綜合廢水,成分復(fù)雜,水質(zhì)階段性波動(dòng),該廢水B/C比小于0.2,總氮含量較高,出水水質(zhì)需達(dá)到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB134562012)》中的排放標(biāo)準(zhǔn),某企業(yè)經(jīng)過多年運(yùn)營總結(jié),采用物化沉淀―前置反硝化接觸池―曝氣生物濾池―后置反硝化濾池―深度化學(xué)氧化相結(jié)合的處理工藝,處理該鋼鐵企業(yè)綜合廢水,出水水質(zhì)完全達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)限制要求。

1、廢水處理廠水質(zhì)、水量及處理要求

該鋼鐵企業(yè)綜合廢水水量平均為2000m3/h,經(jīng)過處理后,出水水質(zhì)需達(dá)到《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB134562012)》中的要求,部分裝置設(shè)計(jì)進(jìn)出水指標(biāo)如表1所示。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

2、處理工藝流程及簡介

工藝流程如圖1所示。來自鋼鐵廠的綜合廢水經(jīng)過提升后首先進(jìn)入沉淀池,在混凝劑的作用下,廢水中的膠體和細(xì)微懸浮物凝聚成絮凝體,然后予以分離去除,沉淀池出水進(jìn)入前置反硝化接觸池,原水中的硝酸鹽氮穩(wěn)定脫除。在此過程中,部分有機(jī)物得以協(xié)同消耗降解,減輕后續(xù)單元運(yùn)行壓力,然后廢水進(jìn)入后續(xù)曝氣生物濾池,進(jìn)行碳化及硝化反應(yīng),脫除廢水中的COD的同時(shí)將氨氮轉(zhuǎn)換為硝酸鹽氮,曝氣生物濾池出水后進(jìn)入后置反硝化濾池,在反硝化濾池的缺氧環(huán)境中進(jìn)行反硝化反應(yīng),進(jìn)一步去除水中總氮。從反硝化濾池出水后,進(jìn)入沙濾池,砂濾池出水進(jìn)入催化氧化池,在催化劑作用下,廢水中無法生物降解的有機(jī)物被礦化,廢水得到完全凈化。

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3、運(yùn)行研究

3.1 總氮脫除工藝研究

本工程中,總氮的有效脫除是系統(tǒng)運(yùn)行的難點(diǎn)之一,由于原水中BOD較低,同時(shí)進(jìn)水中含有部分硝酸鹽氮,僅靠一級反硝化裝置出水TN難以穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。因此,本處理系統(tǒng)分別設(shè)置前置及后置反硝化裝置,其中,前置反硝化裝置內(nèi)裝有簾式懸掛填料,后置反硝化裝置內(nèi)填充生物陶粒。廢水首先進(jìn)入前置反硝化裝置,原水中的硝酸鹽氮得以脫除,在此過程中,部分有機(jī)物協(xié)同脫除,為后續(xù)更為精密的生物濾池減輕負(fù)擔(dān),氨態(tài)氮進(jìn)入曝氣生物濾池轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮,隨后進(jìn)入后置反硝化濾池,在外加碳源的作用下,完成總氮的最終脫除。

通過以上工藝流程研發(fā),經(jīng)過多年運(yùn)行實(shí)踐,得到系統(tǒng)總氮脫除效果如圖2所示。

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由圖2可以看出:經(jīng)過前置反硝化濾池后,原水中大部分硝態(tài)氮得以降解,剩余約10mg/L,總氮為30mg/L左右,經(jīng)過后置反硝化濾池后,出水總氮穩(wěn)定小于15mg/L,系統(tǒng)進(jìn)水COD60~90mg/L,經(jīng)過全流程處理后,出水COD穩(wěn)定小于50mg/L。

3.2 總氮脫除藥劑研究

運(yùn)行初期,本系統(tǒng)以葡萄糖作為外加碳源,由于葡萄糖為多分子有機(jī)物,不易被反硝化細(xì)菌直接利用,造成反硝化濾池產(chǎn)泥量大,出水濁度高,濾池堵塞嚴(yán)重,需要頻繁進(jìn)行反洗,不僅操作壓力大,同時(shí)為系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)。

有研究表明,采用不同的碳源對反硝化細(xì)菌的培養(yǎng)可產(chǎn)生不同影響,為探索不同碳源對總氮脫除效果影響,進(jìn)行了中試試驗(yàn),分別選取乙酸、甲醇及葡萄糖進(jìn)行對比,經(jīng)過約1.5個(gè)月中試后,總氮脫除結(jié)果如圖3所示。

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3表明:碳源由葡萄糖更換為乙酸及甲醇后,反硝化細(xì)菌很快完成適應(yīng),穩(wěn)定運(yùn)行后,投加乙酸及甲醇均取得了良好效果,試驗(yàn)進(jìn)水總氮為20~30mg/L,出水總氮均為10mg/L左右,總氮脫除效果優(yōu)于投加葡萄糖組。

根據(jù)不同試驗(yàn)組碳源投加情況,整理結(jié)果如表2所示。

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由表2所示:對比葡萄糖,利用乙酸、甲醇作為反硝化碳源效果更優(yōu),處理相同當(dāng)量的總氮投加量會更少,同時(shí)系統(tǒng)反洗周期明顯降低,出水水質(zhì)更好。

3.3 有機(jī)物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)研究

本工程進(jìn)水B/C比為0.2,可生化性較差,同時(shí),向脫除總氮系統(tǒng)中投加了碳源,易造成系統(tǒng)出水有機(jī)物升高現(xiàn)象,出水有機(jī)物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)難度大。為此,系統(tǒng)末端設(shè)置了臭氧催化氧化裝置,形成了混凝沉淀―生化處理―深度化學(xué)氧化處理體系。首先,通過物化沉淀去除廢水中的膠體及微小懸浮顆粒,部分有機(jī)物同時(shí)得以沉淀脫除,然后,廢水進(jìn)入生化處理單元,在生物硝化―反硝化協(xié)同作用下,進(jìn)一步降低有機(jī)物,最后,利用臭氧的強(qiáng)氧化能力對系統(tǒng)進(jìn)行保安,保障出水有機(jī)物穩(wěn)定達(dá)標(biāo),經(jīng)過運(yùn)營統(tǒng)計(jì),系統(tǒng)有機(jī)物變化情況如圖4所示。

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由圖4所示:系統(tǒng)進(jìn)水COD60~90mg/L,經(jīng)過混凝及生化處理后,出水COD50mg/L左右,經(jīng)過臭氧深度氧化后,最終出水COD穩(wěn)定小于50mg/L。

4、取得的效果

該工程于2015年末竣工,隨后進(jìn)行調(diào)試運(yùn)行,系統(tǒng)處理水量2000m3/h,經(jīng)過一段時(shí)間的系統(tǒng)調(diào)試及探索,系統(tǒng)已經(jīng)穩(wěn)定運(yùn)行,操作維護(hù)順暢,處理出水見表3。由表3可知,出水水質(zhì)優(yōu)于《鋼鐵工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB134562012)》中的水質(zhì)指標(biāo)。

污水處理設(shè)備__全康環(huán)保QKEP

5、結(jié)語

1)采用物化沉淀―前置反硝化接觸池―曝氣生物濾池―后置反硝化濾池―深度化學(xué)氧化相結(jié)合的處理鋼鐵綜合廢水,效果良好,進(jìn)水總氮30~60mg/L,COD60~90mg/L,經(jīng)過處理后,出水總氮穩(wěn)定小于15mg/L,COD小于50mg/L。

2)應(yīng)用前置與后置反硝化組合工藝,可有效解決進(jìn)水總氮高,水質(zhì)波動(dòng)大的問題,廢水首先進(jìn)入前置反硝化裝置,原水中的硝酸鹽氮可降低10mg/L,在此過程中,部分有機(jī)物協(xié)同脫除,為后續(xù)更為精密的生物濾池減輕負(fù)擔(dān),在外加碳源的作用下,后置反硝化濾池完成總氮的深度脫除。

3)對比葡萄糖,利用乙酸、甲醇作為反硝化碳源效果更優(yōu),處理相同當(dāng)量的總氮投加量會更少,同時(shí)系統(tǒng)反洗周期明顯降低,出水水質(zhì)更好。

4)系統(tǒng)末端設(shè)置臭氧催化氧化裝置,形成混凝沉淀―生化處理―深度化學(xué)氧化處理體系,可有效保障出水有機(jī)物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。(來源:北京中科圣泰環(huán)境科技有限公司,鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)有限公司)

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